冀東油田研製(zhì)新型濾芯碳化清洗裝置降本(běn)增效

10月22日,在(zài)冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研製的新型(xíng)濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又(yòu)環保。
在油氣集輸(shū)生產係統中,過濾器核心部件濾芯在使用過(guò)程中極易被原油(yóu)膠質、凝(níng)油以(yǐ)及(jí)泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。
麵對難題(tí),技術人員(yuán)積(jī)極開(kāi)展技術攻關,創新性(xìng)地借鑒含油汙泥幹化裝置的技術(shù)原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研(yán)製出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置(zhì)。
該裝置集加熱水洗碳化係統、煙氣過濾係統、氮氣保護係統、自動溫控係統於一體,采取熱水分離(lí)除原油,汙油汙水排淨後,向密閉(bì)筒體內注入氮氣,環形加熱管對氮氣加熱,在高溫(wēn)環境下(xià),殘留的有機堵塞物被徹底碳化。碳化產生的煙氣進入三級高效(xiào)過濾係統,層層淨化,取(qǔ)出的濾芯僅需用鋼刷輕敲,碳化形成的固態廢物便輕鬆脫落。該裝置清(qīng)洗作(zuò)業由原先的2人(rén)手工操作(zuò)60分鍾,優化為1人操作,時間縮短至29分鍾,年可節約處理(lǐ)費用(yòng)約2.5萬元。








