遼河油田啟用(yòng)新裝置噸液(yè)綜合(hé)成本降20%以上

10月28日,記者從(cóng)遼河(hé)油(yóu)田(tián)獲悉,該油田(tián)曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置後,原(yuán)油出站含(hán)水率穩定控製在(zài)0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。
稠油脫水一直是製約油田低成本開發的難題,其中實現低(dī)溫(wēn)脫水(shuǐ)的關鍵與難點在於破乳。遼河油田設計院技術團隊深(shēn)入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,係統揭(jiē)示流場、壓力場(chǎng)對脫水效果的影響機製(zhì)。“稠油乳狀(zhuàng)液類型(xíng)多樣、成(chéng)分複(fù)雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到(dào)理(lǐ)想效果。”遼河油田設計(jì)院一級工程師李(lǐ)澤勤說。
基於模擬試驗和(hé)數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓(yā)高頻電場(chǎng)+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不同形式電場,並與熱化學沉降場有機耦合,實現重質稠油90攝氏度以下高效密閉處理。同時,還有效解決了電脫水器內部“返混”、油水界麵測量(liàng)難(nán)等行業難題,打造出新一代性能穩定的低溫電脫裝(zhuāng)置。與(yǔ)傳統工藝相比,新一代低溫電脫裝置(zhì)的能耗降低65%,出油(yóu)含水率穩定控製在0.3%以(yǐ)下,各項指標均優於行業標準。








